Sonntag, Juni 18, 2017

Moderne Zeiten: Align T-Rex 600 Nitro mit Align Hyper 55H

Seit ein paar Flüge tönt der alte Align 50H irgendwie ungesund und die Drehzahl hat sich ohne Fremdeinwirkung erhöht. Nach Idle2 mit höchster Drehzahl kann der Motor bei der Umschaltung auf Normal die Drehzahl fast nicht mehr reduzieren. Zuerst dachte ich, dass dies ausschliesslich dem fast abvibrierten Überdruckschlauch vom Auspuff in den Tank geschuldet ist. Ist es nicht. Zusätzlich dringen die bekannten mechanischen Reibgeräusche aus dem Motor. Zeit, den Motor in Rente zu schicken und ein Hubraumupdate vorzunehmen.
Bei der Montage des Motors in das Gehäuse stehen einem die zwei Mischschrauben zusehr im Wege, um den Motor einfach einzubauen.  Deshalb entfernt man entweder die Bodenplatte oder den Vergaser, ohne diesen komplett wegzulassen, damit der Motor richtig eingebaut wird. Der Vergasser wird dabei vom Motor abgezogen, der Motor mit dem Kühlsystem soweit in den Rahmen eingeschoben, dass der Vergaser oberhalb der Grundplatte eingeschoben werden kann.
Soweit ist alles nun eingebaut, die Einstellarbeiten muss ich noch vornehmen.

MSH Brain 2 - Update

Ein Traum. Für mich. Das Brain 2. Ich vergeudete zuviel Zeit mit dem Align 3GX. Beispielsweise das Problem mit der Landung und dem Start, wo sich der Heli unter dem 3GX schwammig anfühlte. Oder die Heckstabilität.
Ich habe das Expo für das Schweben nochmals erhöht und dadurch fühlt sich der Align T-Rex 600E Pro wie mein Nitro an: Steuerbar.
Gegenüber dem Initialsetup habe ich den Schalter für die Banksteuerung auf die Flugphase gehängt; für jede Flugphase (Mit höherer Drehzahl, Gyroeinstellungen etc.) kommt ein eigenes Brain 2 Setup zur Anwendung, gegenwärtig 'Beginner' für Normal, 'Advanced' für Idle1 und '3D' für Idle2.
Genial ist, dass das Teil auch bei gemessenen 1440 U/min sich wunderbar bewegen lässt.

Freitag, Mai 26, 2017

MSH Brain 2 - Endlich fliegt er

Endlich fliegt der Align T-Rex 600E Pro mit dem MSH Brain2. Das Heck hat ständig ausgeschlagen und bei Roll und Nick wurde die Drehzahl angehoben. Nach einer Stunde mit vielen Wertveränderungen im Brain schaute ich in der Fernsteuerung mal nach und tatsächlich hatte ich bei Idle1 noch Gasbeimischung bei Heck, Roll und Nick drin. Deshalb trat es nur dort auf (Idle2 hatte ich nie versucht und bei Normal funktionierte es). Dann habe ich die verschiedenen (Bank-)Setups noch durchprobiert weil der Wind so schön blies. Bei 3D stand das Teil fest in der Luft, bei Beginner pendelte das Heck leicht. Soweit eingestellt, muss geht es nächstes Mal in die Expoeinstellungen; die werden aktuell sowohl von der Fernsteuerung als auch vom Brain eingemixt.

Samstag, Mai 06, 2017

MSH Brain2 mit Jeti R8Ex, Jlog2 und Graupner MC-22 an einem Align T-Rex 600pro Setup - Einfach ist anders

Ein paar grundlegende Tipps und Erfahrungen dazu:

  1. Alte Jetiempfänger auf eine Version updaten, die serielle Protokolle unterstützt. 
  2. Wenn der JLog am Jeti R8Ex angeschlosen ist, kann die Kommunikation zwischen dem Empfänger und Brain2 nicht mit dem EX Protokoll realisiert werden, diese setzt zwingend die Ext. Buchse des Empfängers, wo Jlog2 dran ist.
  3. Als serielles Protokoll wählt man JB, PPM pos auf, dass dann nur auf Kanal 8 (oder den jeweiligen letzten Kanal eines R..Ex Empfängers. Mit der neusten Brainfirmware 3.0 wäre UDI auch unterstützt.
  4. Bei der MC-22 Taumelscheibentyp auf 1Servo setzen
  5. Den Servoweg auf 125% setzen, die Begrenzung bei 150% (belassen). Habe ich dies nicht gemacht reklamiert Brain2 beim Setupwizard, dass die Ausschläge zu gering sind.
  6. Wer die Autolevelel (AL) Funktion nutzen will, opfert dafür im Brain eine Bank oder steuert AL durch AUX2 im Brain. Kanal 8 des Jeti R8Epc kann dafür verwendet werden
  7. Bevor man den Autowizard im Brain startet, ordnet man die Kanäle im 'Advanced Modus' zu. Dies sieht dann so aus: 
  8. Dann kann man im Autowizard beginnen.
  9. Im Wizard wählt man  beim  Empänger als verwendetes Protokoll 'PPM Sum' aus
  10. Für die Bankumschaltung (1-3) hab ich Kanal 5 vorgesehen, dort ist bei mir der dreistufige Schalter der sich zwischen den Steuerknüppeln befindet, angebracht.
  11. Der  Serve Reverse-Button beim Swashplatesetup konfiguriert nach jedem Klick ein bestimmtes Setting der Servos. Es sieht so aus, dass man nicht pro Funktion die Reversefunktion einstellen kann. Deshalb überprüft man die Roll-/Nick- und Pitchfunktion nach jedem Klick. Irgendwann passt es dann, so meine Erfahrung
  12. Beim Throttle & Governor Setup habe ich in Throttle Out: Die Werte von 1000 und 2040 eingetragen in der Annahme, dass mein Kontronik Jive den Neutralimpuls bei 1520us hat. Ich nutze die im Kontronik eingebaute Governorfunktion. Um die vom Brain2 zu nutzen, müsste ich den Kontronik Datenport statt auf den eingebauten J2Log in den Brain2 anstecken.
  13. Bei der 'Rescue' Einstellung habe ich auf meiner Graupner MC-22 in der Gebereinstellung auf Eingang 8 einen Schalter als Geber konfiguriert und die Wegwerte auf -20 / +20 gesetzt. Werte unterhalb von 12% erkannte Brain2 nicht und demzufolge war die Anzeige für Aux2 nicht aktiv. Die Parameter für Autolevel auf dem Aux2 Kanal habe ich von den Vorschlägen übernommen, die aus Bank1-3 stammen.